TPM治理亮点|金点子破解老难题
更新功夫:2025-11-26 关注:2799
“气渭了,设备运行稳了,还能年省近7万元!这多亏了张仓虎的‘金点子’!”提及循环压缩机接筒放空气刷新项目,煤化工甲醇厂低温甲醇洗单元的员工们纷纷点赞。作为往复式压缩机领域的技术骨干,设备工程师张仓虎凭借较真钻研的劲头,攻克设备老化、环保不达标等多沉难题,用一项精准技改交出了节能降耗与安全环保的双赢答卷。
05K001循环压缩机是甲醇厂的关键节能设备,承担着将富含一氧化碳和氢气的闪蒸气体加压回收的沉要工作,设计处置量达8960NM?/h。但自原始开车以来,高压填料函泄漏气当场放空的问题一向困扰着出产一线。
不能让老设备拖了节能降耗的后腿!看着现场的困境,张仓虎自动请缨牵头攻关。为找到破解之法,他陆续多日扎根现场,顶着设备运行的高温噪音,反复观察泄漏点、丈量参数,笔记本上密密麻麻纪录着分歧工况下的泄漏数据;放工后他泡在资料室,对照压缩机结构图和有关技术文件,逐一分析憋压成因,时时钻研到深夜。针对设备本体为铸铁材质、焊接难度大,且丝堵接口侵蚀减薄的近况,他屡次与维建班组钻研,颠覆了3套初步规划,最终摸索出“管线归并+定向引流”的刷新思路。
在张仓虎的主导下,刷新规划精准落地:在氮封气管线和驰放气管线新增阀门后归并引入火炬管线,同时从接筒视镜处专门引出DN50管线接入火炬系统。这一“金点子”看似单一,却直击主题——既彻底解决了泄漏气当场排放的环保难题,又通过有效泄压预防了填料密封失效和视镜分裂,从本原上解除了设备隐患。面对铸铁焊接、侵蚀接口沉新钻孔等施工难点,张仓虎全程驻守现场领导,精准把控每一个焊接节点和装置细节,确保刷新工作稳操胜券。
该刷新项目执行后,不仅填料使用寿命大幅耽搁,年可节约检建和备件用度约3.5万元;;旖ㄖ芷诖2个月耽搁至4个月,年可削减甲醇损失34500元,两项直接经济效益计算近7万元;更沉要的是,泄漏气将全数通过火炬点火处置,现场异味彻底解除,环保压力显著减轻,设备长周期不变运行得到有力保险。
只有肯钻研,老设备也能挖出新潜力。张仓虎用现尝试动诩蚁缢一线员工的创新智慧,彰显了员工安身岗位、节能降耗的责任担任,也为企业绿色高质量发展注入了鲜活动力。(岳兵燕)
微信投稿邮箱 zydhxcb@126.com